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临氢铬钼钢12Cr2Mo1R(H)破茧出炉
阅读次数:324发布时间:2015/10/28 14:09:24
此单产品创造了3个“中国之”,分别是:板材单重达49吨,创国内之;用它制造的大厚度板焊式加氢反应器壁厚174毫米,为国内加氢反应器用钢板厚度之;为生产钢板而研发的锻造锭单重达78吨,为国内同行业之。
这批钢板单重过大,用目前国内厚的连铸坯或舞钢已拥有的国内钢锭生产,都无法满足技术要求。为此,舞钢决定生产78吨锻造锭。但锻造锭重量过大会带来浇铸时间较长而造成锻造锭探伤不合格,易出现表面纵向裂纹等问题,增加生产风险。终,该公司创新采取“C模式喂铝法”,减少了在浇铸过程中夹杂物滞留在钢水中造成探伤不合格的风险。
为减少锻造锭裂纹,该公司对钢锭的保温工艺进行了多次优化,终,通过为热锻造锭加盖“保温罩”,避免了锻造锭本体出现裂纹的问题。
为加快锻造锭的浇铸速度,现场操作工顶着超过100℃的高温安装模底砖,使浇铸两支锻造锭的间隔时间压缩为28小时。而按正常钢锭模的周转周期,上述时间为48小时。
为解决热处理过程中的吊运问题,该公司采用两台天车穿钢丝绳协助吊运的方式。
9月15日,该产品全部交货,交货时间比国外钢铁企业生产同类产品快两个月,一次性能合格率为100%,钢板的化学成分和物理性能优良,达到国标探伤I级标准,表面质量良好,满足用户需求。
今年5月份,舞钢了解到中石化重大装备国产化研制项目(直径为5米的大厚度板焊式加氢反应器)中需要一批大单重、大厚度的临氢铬钼钢板,技术要求极为严格,国内钢厂还未有供货记录。因此,该项目的选择是从国外订购。得知上述信息后,舞钢组成生产、技术、研发服务小组,与业主、设备制造厂、设计院积极沟通。在之后组织的项目公开招标中,舞钢在击败某世界宽厚板顶尖企业后终夺标。
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